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火電廠水質(zhì)監(jiān)測的方法

發(fā)布日期:2015-10-17 01:08 【關(guān)閉】

一、 水質(zhì)的測量問題
 
 1. 高純水電導(dǎo)率的測量
高純水的電導(dǎo)率與水中離子的種類、含量、水樣溫度、取樣流速等因素有關(guān),除了必須進行在線測量外,其中使用的電極應(yīng)當(dāng)配套,并且在使用過程中要定期檢查和校核儀器,以保證測量值的準(zhǔn)確性。    由于高純水的電導(dǎo)率為25℃條件下的測量值,因而測量中水樣的溫度應(yīng)調(diào)整在25℃時進行,但如果因現(xiàn)場條件所限未采取恒溫的措施時,那么水樣溫度對測量值的影響則是一個不容忽視的問題。例如在補給水處理混床出水電導(dǎo)率的測量過程中,水樣的溫度視季節(jié)變化而變化,一般在5-30℃之間;而凝結(jié)水處理混床,由于其運行特點,水樣溫度一般在25-35℃,尤其是環(huán)境溫度較高的夏季,水樣的溫度可達35℃以上,在此條件下要準(zhǔn)確地測定混床出口的電導(dǎo)率,單純地依靠電導(dǎo)表本身的自動補償系統(tǒng)對溫度進行補償,往往達不到要求的效果。這是由于隨著測量水樣溫度的變化,溶液的電離度、離子的遷移速度、溶液本身的粘度等發(fā)生了變化,電導(dǎo)率表的自動補償系統(tǒng)還不能對上述因素進行完全的補償。因而在現(xiàn)場的測量中,對不是25℃基準(zhǔn)溫度下的水樣,應(yīng)求出其溫度系數(shù)進行換算。 
 
 
圖一 Kent5203型電導(dǎo)率溫度系數(shù)的測量               圖二 DDG-9100J微機在線電導(dǎo)儀溫度系數(shù)的測量
對圖一、圖二進行線性回歸處理,可求得Kent 5203型及DDG—9100J型電導(dǎo)率表的溫度校正系數(shù)分別為β1=1.4%、β2=2.9%。由此可知,盡管上述兩類儀表都投入了溫度自動補償系統(tǒng),但仍不能達到完全的補償。
對于凝結(jié)水處理混床而言,出水電導(dǎo)率的控制標(biāo)準(zhǔn)為≤0.20ms/cm(25℃),如果水樣溫度達到35℃時,溫度校正系數(shù)β取平均值2.0%,則出水電導(dǎo)率相對于25℃的控制標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)?.167ms/cm,即水樣溫度較高時容易使混床提前退出運行。相反,補給水處理混床出水電導(dǎo)率達0.20ms/cm的失效終點時,對于β=2.0%的電導(dǎo)率表而言,設(shè)水樣溫度為5℃,此時換算成25℃的電導(dǎo)率值則為0.333ms/cm,這無異于將混床出水電導(dǎo)率的標(biāo)準(zhǔn)大大地加以放寬了。
目前的一些在線電導(dǎo)率表(如上海天時儀器廠生產(chǎn)的9301型、蘇州電力設(shè)備廠生產(chǎn)的DDG—2001型等)除能對溫度進行自動補償外,還提供了可調(diào)的溫度校正系數(shù),因此對這一類儀表在使用中可以測出表計的溫度校正系數(shù)進行人工的補償,以提高測量的準(zhǔn)確性。
 
 
        2. PH值的測量 
在水汽品質(zhì)的臨督中,PH值的測量較電導(dǎo)率的測量更容易出現(xiàn)偏差,其主要的原因除了與定位方法、玻璃電極及甘汞電極的使用情況等因素有關(guān)外,水樣溫度對PH值測量的影響更大。
使用在線PH表進行連續(xù)流動的測定消除了測量過程中CO2的影響,但是當(dāng)測量溫度變化較大時,在線PH表雖然能夠自動地進行溫度補償(一般溫度每升高10℃,PH降低0.05),也只是消除了溫度對測量部分的影響。在不同的溫度下,由于酸堿離解常數(shù)的變化,水樣的PH值也隨著溫度的變化而變化,這部分的影響表計還不能進行補償。
要準(zhǔn)確地測定水樣的PH值,應(yīng)該使水樣的溫度保持在25℃左右,但如果由于現(xiàn)場條件的限制,未對水樣采取恒溫措施時,那么PH的測量受溫度的影響就較大。下面是在混床的出水及凝結(jié)水水質(zhì)相對穩(wěn)定時,對PHG-2002及PHG-9311A工業(yè)酸度計測定了PH值隨溫度的變化曲線,如圖三、圖四:
由上圖可以看出,隨著水樣溫度的升高,PH值呈直線下降。在實際的測量中,水樣溫度為t℃時的PH(t)值,可用下式換算成25℃下的PH(25℃)值:PH(25℃)=PH(t)+α(25-t)
對圖三、圖四測得的PH變化曲線進行線性回歸處理,可求得PHG-2002及PHG-9311A型酸度計的溫度校正系數(shù)α分別為-0.027/℃、-0.023/℃(負(fù)號表示隨著溫度的上升,PH值降低)。
從上述的測試結(jié)果可以看出,水樣溫度對PH值測定的準(zhǔn)確性影響較大,當(dāng)水樣溫度與基準(zhǔn)溫度有較大的偏離時,將給機爐水汽品質(zhì)的控制帶來較大的誤差。例如對鍋爐的給水及爐水而言,由于水樣的溫度受取樣冷卻水冷卻效果的影響,一般在10-35℃之間,當(dāng)給水PH值要求控制在9.00-9.40之間時,如果水樣的溫度為35℃,采用PHG-2002型酸度計測量給水PH值時,則實際控制標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)?.27-9.67(25℃)之間;同樣,爐水的PH值要求控制在9.00-10.00之間,如果水樣的溫度為10℃,采用PHG-9311A型酸度計測量爐水PH值時,則實際控制標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)?.65-9.65(25℃)之間。由此可知,溫度對PH值測量的影響是一個不容忽視的問題。在實驗室表與在線表用同一水樣進行的對比測量中,會經(jīng)常出現(xiàn)有較大的誤差,這也主要是溫度校正系數(shù)的不同而引起的。
 
3.微量硅的測定
在用硅酸根分析儀測定水中的微量硅時,同樣存在著許多影響測量準(zhǔn)確性的因素,例如1,2,4酸還原劑容易變質(zhì)的問題;表計的上、下標(biāo)長期未進行調(diào)整;冬季環(huán)境溫度較低時,測出的SiO2偏低,甚至為負(fù)數(shù)等,因此有時候的測量誤差往往可達40%以上。
如下表,這是在漢川電廠用相同的水樣對兩臺ND—2106型數(shù)顯式硅酸根分析儀對SiO2進行測定的結(jié)果(測硅試劑使用的時間不同):
注: 凝結(jié)水處理使用硅表的上標(biāo)為23.7,下標(biāo)為-6.2;化驗站使用硅表的上標(biāo)為25.2,下標(biāo)為-13.4。
由上述的測量結(jié)果可知,對于微量硅的測量,不同的表計在使用不同的試劑時,測得的SiO2各不相同,其間的差異較大,引起誤差的主要因素有配用試劑的性質(zhì)、水樣的溫度及儀表上、下標(biāo)的校正等。雖然在測量中可采用倒加藥、雙倍試劑等方法較準(zhǔn)確地測出純水中SiO2,但在現(xiàn)場的測量中,一般不常應(yīng)用這樣麻煩的測量步驟,因而測量中出現(xiàn)較大的誤差是必然的。對于凝結(jié)水處理及補給水處理混床而言,其出水SiO2的控制標(biāo)準(zhǔn)分別為≤15mg/l及≤20mg/l,由于控制標(biāo)準(zhǔn)的要求較高,如果以混床出水的SiO2作為控制標(biāo)準(zhǔn)將不可避免地帶來較大的誤差,這將給混床運行終點的判斷帶來困難。
從實際的測量效果上來看,應(yīng)用硅酸根分析儀在測量純水水質(zhì)的SiO2時,雖然測量的絕對誤差較大,但一般情況下用同一臺硅表仍能測出水中SiO2的變化趨勢,故在實際的測量中,當(dāng)分析數(shù)據(jù)不可靠時,應(yīng)加強分析,以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
 
二、 水質(zhì)控制中的一些問題
 
    1.一級除鹽系列中陰床出水SiO2監(jiān)督的重要性
在單元制的一級除鹽系列中,陰床內(nèi)陰樹脂有10—15%的富余量,因此在運行中往往是陽床先失效,陰床先于陽床失效的情況除大反洗等例外情況外,一般較少出現(xiàn)。作為單元制的一級除鹽系列,正常運行時,其主要的水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)有陽床入口堿度、出口酸度及出水Na+,陰床的出水電導(dǎo)率、SiO2等項目,在這些監(jiān)測指標(biāo)中,陰床出水SiO2的測量較為麻煩,測量一次需要近20分鐘的時間,而單元制的一級除鹽系列往往是陽床出水的Na+上升至終點而判為失效,故此,一般的運行中對陽床出水Na+的監(jiān)測較為重視,至于陰床水質(zhì)的監(jiān)測則只注重出水電導(dǎo)率,而忽視了SiO2的臨測,同時,一級除鹽系列后面的混床也容易使人認(rèn)為有較大的把關(guān)作用。事實上,陰床及混床的出水SiO2與電導(dǎo)率之間往往無明確的對應(yīng)關(guān)系,另一方面,作為二級除鹽的混床對進水SiO2的承受能力有限,因此由陰床的深度失效,可能引起除鹽水水質(zhì)的污染。
以下是發(fā)生在現(xiàn)場的一個實例:98年3月18日,#2一級除系列僅運行了13小時左右(一般運行周期為22小時左右),陰床的出水電導(dǎo)率在1.64—2.30ms/cm的范圍內(nèi),混床的出水電導(dǎo)率在0.10ms/cm左右,SiO2的監(jiān)測未及時的進行,后經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)陰床深度失效,混床的出水SiO2也達到了189.0mg/l,經(jīng)對除鹽水箱內(nèi)的水質(zhì)進行化驗,結(jié)果顯示兩個容量為1000m3的除鹽水箱內(nèi)的水質(zhì)均受到了污染,#1除鹽水箱水中的SiO2達122.0mg/l,#2除鹽水箱水中的SiO2達135.7mg/l。由此帶來的后果是嚴(yán)重的,不僅對系統(tǒng)中的爐水要進行排污處理,而且對除鹽水箱中受污染的除鹽水更要及時地進行更換,此外,深度失效的混床及陰床也使再生產(chǎn)生了困難。
 
2.凝結(jié)水處理混床出水電導(dǎo)率的控制標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)置凝結(jié)水處理混床的功用已為人們所了解,但由于混床的進水水質(zhì)不很穩(wěn)定,尤其是在機組啟動或凝汽器有輕微泄漏等情況下,凝結(jié)水的水質(zhì)就較差,如果人為地想榨干混床的每一滴油,將混床的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)加以提高,認(rèn)為在保證混床的出水水質(zhì)比進水水質(zhì)好的前提下,應(yīng)該讓混床繼續(xù)運行,事實上由此將引起不良的后果。
根據(jù)有關(guān)方面所作的混床離子泄漏試驗已證實[山東電力技術(shù)1990年第三期,《亞臨界機組凝結(jié)水混床的離子泄漏試驗》],用普通工業(yè)酸堿再生的混床,在凝結(jié)水的水質(zhì)條件下,由于運行中水溫、PH等條件的變化引起了離子交換平衡的改變,使得出水CI-往往較入口大,而且隨著出水電導(dǎo)率的增高,出水CI-迅速地增大(如電導(dǎo)率為0.196ms/cm時,出水CI-達28.7mg/l),即使是改用優(yōu)質(zhì)酸堿經(jīng)充分再生的混床,其出水仍有漏CI-的現(xiàn)象。
根據(jù)在漢川電廠所進行的試驗表明,隨著凝結(jié)水處理混床出水電導(dǎo)率的上升,出水PH值呈降低的趨勢,如圖五所示:
 
 
圖五 混床出水PH與稀溶液PH的比較圖
CI-過量漏入系統(tǒng)所產(chǎn)生的不良后果目前已引起了廣泛的關(guān)注,因此對混床出水電導(dǎo)率必須嚴(yán)加控制,出水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不能隨意提高。
 
3.高參數(shù)汽包鍋爐實施協(xié)調(diào)PH—磷酸鹽處理的必要性
高參數(shù)汽包鍋爐一般實行低磷酸鹽處理,由于監(jiān)測儀表的準(zhǔn)確性所限,加上控制的水平要求較高,實施協(xié)調(diào)PH—磷酸鹽處理存在著較大的難度。但從目前機組運行的情況來看,由于非計劃停機的次數(shù)較多,因機組頻繁的啟停而導(dǎo)致磷酸鹽“暫時消失”和“溶解析出”的現(xiàn)象時有發(fā)生,因而對此應(yīng)有充分的認(rèn)識。例如漢川電廠于98年9月10日啟動#1機組時,爐水PH值在數(shù)小時之內(nèi)由9.20直線下降至7.45,同時由于爐水PO43-含量在4.0—5.0mg/L的水平上,無法加入更多的磷酸鹽進行處理,直至緊急地向爐內(nèi)加入30升1%的NaOH溶液后,爐水PH才恢復(fù)正常。
此外,由于高參數(shù)汽包鍋爐的水質(zhì)較純,在受其它一些因素的影響下,爐水的PH值往往也容易出現(xiàn)無法調(diào)整的現(xiàn)象。例如漢川電廠自98年元月中旬以來,#1、#2機均出現(xiàn)了爐水PH高的問題,在爐水PO43-含量較低(<0.5mg/L)的情況下,兩臺爐爐水的PH值均在9.50—10.20之間,一般維持在9.8左右,而且每次在向鍋內(nèi)加磷酸三鈉后,爐水PH即迅速地升到10以上,從而使兩臺爐無法進行正常的磷酸鹽處理,此現(xiàn)象一直持續(xù)了三個多月后,才逐漸地趨于正常。
從上述的現(xiàn)象來看,盡管受PH值、PO43-的測試精度所限,對于高參數(shù)汽包鍋爐仍有相當(dāng)?shù)谋匾詫嵤﹨f(xié)調(diào)PH—磷酸鹽處理,即使不能完全地實行協(xié)調(diào)處理,也必須具有對鍋爐爐水水質(zhì)異常時的處理方案。
 

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